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格柵除污機常見故障與原因分析

作者:小編 發(fā)布時間:2024-02-22 13:25:01點擊:

  1.格柵除污機未下降到水底即翻耙

  

  格柵除污機常見故障與原因分析,在實際運行中,尤其是在2008 年間,多個格柵除污機在清污過程中未到達水室底就翻耙,此類故障大多屬于機械類故障。

  

 ?。?)傳動軸左右卷筒直徑不一致。卷筒屬于格柵除污機的升降機構,鋼絲繩直接均勻纏繞在卷筒上,電機帶動傳動軸轉動時,卷筒隨之帶動鋼絲繩做垂直升降運動。如果兩側卷筒直徑不一致,將會使得兩側的鋼絲繩下降速度不一致,無法鋼絲繩的水平度,從而使得除污耙不能水平下降,當傾斜達到一定程度時(此時未到水室底),除污耙與軌道的摩擦力加大,從而卡在軌道上,耙斗依靠自重翻轉,失去了清淤除污的功能。

  

  (2)兩側鋼絲繩直徑不一致。格柵除污機依靠兩根鋼絲繩帶動除污耙上下做升降運動,因而鋼絲繩的直徑不一致將導致除污耙在下降過程中,一邊鋼絲繩長,而另一邊短的情況出現(xiàn),從而使得除污耙傾斜,水平度不夠,與軌道摩擦力加大到一定程度,除污耙會自動翻轉,喪失除污功能。1CRF102DG 在106 大修前只能下降到-21m 便發(fā)生翻耙。經(jīng)作業(yè)人員測量,發(fā)現(xiàn)左右兩根鋼絲繩(同為左旋)直徑相差1mm。分析為兩根鋼絲繩旋向相同導致受力不均勻,其中一根被拉長,工作人員更換兩根鋼絲繩(一根左交互捻,另一根右交互捻),再次動作格柵除污機,便可以順利的下降到-24.6m 的位置。

  

 ?。?)軌道平整度不夠(水平度、垂直度)。除污耙中的小車部分是沿著軌道上升和下降的,其軌道如果水平度和垂直度達不到設計要求,或者由上述兩種原因導致軌道變形,當小車下降到軌道變形處時,由于導向輪和軌道之間間隙不夠,從而使得小車卡在軌道上,摩擦力過大從而導致翻耙。1SEC102DG 下降到-4.2m 左右自動翻耙,且不能繼續(xù)下行或上升。經(jīng)檢查鋼絲繩松緊度正常,沒有出現(xiàn)鋼絲繩水平度不夠的現(xiàn)象。初步判定為軌道不平整或有雜物卡住了導向輪,由于有松繩報警和超力矩保護裝置,使得格柵除污機無法下行或上升。工作人員將超力矩保護裝置的限值調(diào)大一點,將格柵除污機順利上升到位后,利用軟梯下到-4.2m 處,發(fā)現(xiàn)軌道內(nèi)側有銹蝕。用刮刀將軌道內(nèi)側銹斑除去,再試格柵除污機,故障消除。

  

  2.格柵除污機下到底之后不翻耙

  

 ?。?)水室底有大石塊等卡住耙斗的污物。當格柵除污機下降到水室底之后,小車底部擋塊與軌道底部擋塊相撞,耙斗靠自重翻轉,從而實現(xiàn)清淤除污的功能,如果水室底部正好有大的石塊或者其它較重污物卡住耙斗,耙斗在依靠自身重力翻轉時越不過臨界點,則無法翻轉。

  

 ?。?)耙齒與柵條咬合卡阻。到達水室底后耙斗翻轉,但是由于柵條被堵塞,或者除污耙未平行下降到底,入齒偏斜,柵條與耙齒相抵,從而產(chǎn)生耙齒與柵條卡阻,導致除污耙無法正常翻轉。

  

  機械格柵

  

  與軸承卡澀。秦山二核格柵除污機使用的是滑動軸承,如若滑動軸承與軸的配合間隙超標,或者由于除污耙進入水下時有泥沙進入到滑動軸承內(nèi),從而導致軸因為卡澀而無法動作,導致除污耙無法翻轉。CRF 系統(tǒng)格柵除污機出現(xiàn)下到底卻無法翻耙的現(xiàn)象,拆下1CRF103DG 耙斗轉軸的軸承座,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部已經(jīng)泥沙淤積、腐蝕嚴重。原因是在格柵除污機上下運行中,入口海水泥沙太多,導致軸承磨損、轉軸卡滯,無法翻耙。

  

  3、格柵除污機處理與維護措施

  

  1.除污機未下降到水室底即翻耙的處理及維護措施發(fā)生此類故障通常是各種前提原因導致除污耙與軌道摩擦力過大,或者有異物卡在軌道上,從而鋼絲繩松繩,除污耙依靠自重翻耙,進而失去了原有設計的除污功能。針對此類故障,先試驗觀察除污耙左右鋼絲繩是否有存在一邊松動跡象,若存在,則說明除污耙水平度不合格,進而考慮是否存在卷筒直徑不一致或鋼絲繩水平度不夠,測量卷筒直徑,如若合格,則調(diào)整鋼絲繩使得除污耙水平,若不合格則更換卷筒。

  

  若是無松動跡象,而每次都是下降到某一深度翻耙,如果是未到水下就翻耙,則可以借助軟梯,做好安全措施,人員沿著軟梯下降到翻耙處檢查軌道是否變形、平整度是否符合要求;如若是下降到水下(未到水室底)翻耙,則只能等待大修時將水排干,做好安全措施后,下降到水室底檢查處理缺陷。

  

  2.除污機下到底之后不翻耙的處理及維護措施發(fā)生此類故障主要是由于水室底有異物擋住,或者是傳動機構卡澀所導致除污耙不能翻轉。針對此類故障,在機組運行期間,由于循環(huán)水系統(tǒng)和安全廠用水系統(tǒng)不能停運,因此人員無法下到水室底進行檢查、清淤,從而只能用不同的方法試驗,逐一排除,對現(xiàn)場不能解決的問題能分析制定相應的解決方案,等待大修機組停運的時候處理。

  

  對于是否是除污耙傳動軸與軸承卡滯,可以通過在0.27m 水室上鋪設兩塊硬木板之類的長方形物體,再操作格柵除污機下降,當小車底部與木塊相撞的時候,觀察除污耙是否能夠順利翻耙,如若能夠順利翻耙,而到底則不能翻耙,說明是水室底部的故障,傳動軸是好的。

  

  反之,則可能是傳動軸與軸承之間配合間隙不夠。如若是淤泥太厚,除污耙陷入其中,導致無法翻耙,則可以在耙斗支架兩邊固定兩個相同高度的木塊,以使得小車底部擋塊加長,當下降的時候,可以利用加長的木塊與軌道底部擋塊相撞,使格柵除污機免于陷入淤泥中,從而實現(xiàn)自重翻耙,此種方法物理性的減小了格柵除污機翻耙的深度,水室部的污物無法除去,采用此種方法試驗幾次后,需恢復到常態(tài)觀察格柵除污機的功能是否恢復,若仍無法翻耙,則可考慮底部存在大石塊等一類的異物卡住了除污耙,導致無法翻耙。如果是軌道底部有大石塊等卡住了除污耙,由于人員無法下去清淤,可以手動使之強制翻耙。

  

  方案即在耙斗支架兩側焊接臨時導向架(類似滑輪一樣,改變鋼絲繩拉力方向),鋼絲繩一頭固定到耙斗上,另一頭穿過導向架,格柵除污機落到底,然后用兩個鎖扣鎖住鋼絲繩,將繩扣掛在手拉葫蘆上,在水面處使用手動葫蘆拉鋼絲繩強制翻耙。此種辦法只能暫時性的解決問題,因為卡住除污耙的異物有可能通過強制翻耙也不能除去,解決則需等待機組大修時,水室內(nèi)排水完畢后,人員下降到水室底檢查并清除異物。

  

  3.格柵耙子撈不上柵渣出現(xiàn)這種情況一般是因為耙子松動,與柵面之間間隙過大,此時,應調(diào)整耙子上的調(diào)節(jié)彈簧,使靶子與柵面貼緊。

  

  4.格柵啟動頻繁一種可能是水位計出現(xiàn)故障,使格柵啟動頻繁;第二種可能是柵條間被大顆粒固體堵住,使水流通過減慢,從而使格柵前水位一直很高,前后水位差較大,導致水位傳感器動作,使格柵頻繁啟動,這時應將柵條間的雜物清楚干凈。

  

  5.格柵在中途突然停止運行出現(xiàn)這種情況可能是電控柜的空氣開關跳閘所致,這時講閘合上即可。若合閘后仍不能恢復運行,則可能是電機發(fā)生故障,這時應通知專業(yè)維修人員進行檢查。

  

  4、格柵除污機日常維護措施

  

  依據(jù)使用功能,需要對SEC/CRF 各四臺格柵除污機進行日常的維護保養(yǎng),以使得格柵除污機處于良好的使用狀態(tài)中。

  

 ?。?)當水位差<200mm 水柱時,每隔8h,SEC/CRF 系統(tǒng)各啟動一臺格柵除污機,延時4min 啟動另外一臺。

  

  (2)按照電廠運行規(guī)定,當水位差>200mm 水柱時,啟動一臺除污機,延時4min 啟動另一臺。當一個工作循環(huán)結束后,水位差仍>200mm 水柱,再進行新的一輪循環(huán)。

  

 ?。?)每個季度對每臺格柵除污機進行季度維護保養(yǎng)(主要是動作試驗觀察是否存在異常)。

  

  (4)每年度對每臺格柵除污機進行年度維護保養(yǎng)(包括清理水室底和格柵上的污物;檢查格柵中心線與軌道中心線對中偏差是否超過±3mm;檢查軌道全長的直線度是否超過±3mm;水室兩側導軌內(nèi)側距離是否在3600~3602mm 以內(nèi))。

  

 ?。?)五年全面檢查(除去每年的年度機械檢查項目,還需更換齒輪箱潤滑油)。


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